随着我国经济的快速发展,能源供应日趋紧张,煤炭价格,尤其是白煤价格一直居高不下,使得化肥行业的利润空间大大缩小。在此情况下,利用粉煤制取型煤用于合成氨制气,是投资少、见效快的可行方法。目前我公司化肥厂共有14台造气炉(13台运行,1台备用),日产醇氨550 t。每天入炉白煤块煤660 t,入厂块煤含20%左右煤粉,即每天产生约165 t煤粉。每年要烧块煤217.8 kt,需入厂煤265 kt,每年产生约48 kt煤粉。我公司将加工过程中产生的煤粉送电厂作沸腾炉燃料,但电厂的锅炉为240 t/h循环流化床锅炉,烧白煤粉,会因炉膛内燃烧不完全,出现后燃现象,并且白煤粉硬度要大大高于烟煤,对耐火材料和设备冲刷严重,造成锅炉频繁检修,其综合效益还比不上烧价格低得多的烟煤沫。但如将这部分白煤粉外卖,售价较低,对化肥厂而言经济效益不好。若能将其做成型煤用于造气生产,不仅能解决这些粉煤的出路,又可减少对白煤的采购量,降低化肥生产成本。为此,我公司化肥厂投建了1套腐殖酸煤棒生产线,并于2003年1月投运,生产出合格煤棒,取得了较好的经济效益。
1 腐殖酸煤棒制取工艺
将粉煤制作成型煤,有多种方法,其工艺流程大同小异,主要区别是使用的粘结剂不同,清水、白泥、石灰、腐殖酸钠、玻璃水、木质素钠等。目前以腐殖酸钠为粘结剂的煤棒制气技术,已被湖北、湖南的氮肥行业广泛采用,给企业带来较好的经济效益。与其他种类的粘结剂相比,腐殖酸钠在高温下不易分解,粘结能力强。因此做成的型煤热稳定性好,适用于合成氨制气。
....