兖矿鲁南化肥厂德士古水煤浆加压气化制合成氨装置,是在仅引进水煤浆加压气化技术软件包(PDP)和部分关键设备的基础上,由天津第一设计院承担工程设计的煤气化装置,装置总投资1.6亿元(气化、空分两部分),装置的国产化率90%以上。气化装置为年产80kt合成氨提供合成气,是国内第一套德士古水煤浆加压气化示范装置。经过十多年的运行,该装置年生产合成氨最高达107kt,是设计能力的134%。
该装置于1993年3月在鲁南顺利投入试生产,由于是国内第一套示范装置,工艺流程复杂,开车初期出现了一系列问题。主要存在闪蒸系统流程长,渣浆泵运行周期短,对生产现场污染严重,维修工作量大;煤种单一,煤质差,煤灰熔点高,制浆需添加石灰石,水系统部分设备和管线结垢,进而引起换热器垢堵;气化炉激冷水系统运行周期短等一系列问题。 经过针对性地组织技术攻关,解决了大量生产中存在的技术难题,为国内继续引进德士古技术提供了技术支持。
1 调整原料
鲁南德士古气化设计使用高灰熔点气化煤,由于灰熔点T3>1400℃,熔融排渣困难,必须添加助熔剂石灰石,造成制气成本上升,产品成本居高不下。为了降低生产成本,以低灰熔点煤代替高灰熔点煤,提高气化炉发气量。经过对周边矿点十几个煤样复配,寻找到了适宜的低灰熔点配方,并由两种煤复配,发展到多种煤复配,配煤取得了突破,改烧低灰熔点煤,甩掉了原设计石灰石制浆系统及添加系统,简化了煤浆制备流程,煤浆发热量增加38.4%,合成氨产量迅速增加并突破设计值,制浆运行成本降低15.9%;由于煤灰熔点降低,操作温度随之降低,延长了耐火砖的使用寿命,气化炉维修费用迅速降低。
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