0 引 言
兖矿鲁南化肥厂的水煤浆气化装置为国内第一套德士古气化装置,其气化炉的反应温度为1250℃,压力为2.8MPa。该厂的两台德士古气化炉自1993年投产到2005年已运行了12余年,此间每台炉实际运行时间约为6万小时。如果按每年运行300天计,实际运行时间不到9年,气化炉的设计寿命一般为20年,所以从时间上来看,该气化炉应为壮年时期。但是在2005年2月份的一次检查中发现,气化炉燃烧室锥底托砖盘(材质为1Cr18Ni9Ti)产生了大量的表面裂纹,且部分位置已经裂开;气化炉激冷室堆焊层在受力点下方也产生了大量的竖向微裂纹。
本文主要针对堆焊层微裂纹的产生原因进行分析和探讨。
1 堆焊层损坏基本情况
德士古气化炉筒体内部堆焊带基堆焊层、与锥底托砖盘焊接的情况见图1(图中堆焊层厚度在气化炉竣工图上标注为5mm,实际测量厚度为每层4mm,共8mm)。筒体材质为1.25Cr0.5Mo,其内部堆焊316L进行防腐蚀处理(堆焊层309L为过渡层)。锥底材质为1Cr18Ni9Ti,需要焊接在筒体内部,如果采用手工电弧焊直接与筒体进行施焊的话,其焊接质量较差。所以在设计时,将内部堆焊层高度加高到锥底以上,以便将锥底直接焊接在堆焊层上,这样材质相近,焊接有保证。但是这种焊接方法却对堆焊层的损坏较大,以致产生了裂纹。
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