前言
我厂是生产城市燃气并联产甲醇的化工企业,PKM气化炉是生产煤气的主要反应设备,它的加煤、排灰等工艺过程是利用锥阀的启闭来实现的。锥阀的质量和密封性能的优劣,直接影响到气化炉生产的长周期稳定运行。
锥阀随气化炉设备由原民德引进,共有20套(每台气化炉4套),设计工作温度400℃,压差2.8MPa,介质为灰渣和蒸汽。原材质17CrMo5.5V,属于耐热铸钢,后实现了国产化,选用15CrMo,它是低合金耐热钢,具有高的热强度和良好的高温性能,无热脆性,冷变形塑性及切削性良好,在600℃以下温度范围内使用。
1 锥阀存在的问题及分析
近年来,由于城市燃气的用量增加和甲醇装置的改、扩建,使气化炉的生产负荷增加;同时,原料煤质较差,灰分高、矸石较多,原设计灰分26%,现在普遍达到30%以上,最高达到40%以上,致使气化炉的加煤、排灰等工艺操作时间间隔小于设计值,导致锥阀动作频繁,灰渣、矸石等磨损和冲刷加剧而内漏,造成气化炉装置停车。根据不完全统计,由于锥阀内漏导致的停车,占到气化炉装置停车总数的60~70%。
锥阀的内漏原因:首先,关闭时,阀体和阀座间夹有矸石等较硬的异物,闭合不严,在灰蒸汽的作用下,阀体被冲刷出沟痕,在以后的使用中,即使阀体和阀座接触良好没有异物,也会由于灰....