我厂经过近几年的发展,目前已经达到合成氨6万t/a、尿素10万t/a的能力。造气系统经过“4改6”、“6改10”及其后的填平补齐改造后,仍然存在许多问题,即系统阻力大;风机风量小,压头低;入炉蒸汽温度低,造成单炉产氨量低,两煤消耗居高不下。针对以上问题,我们在2000年10月的年度大修中,再次对造气工段进行改造,改造后吨尿素耗煤由原来的1.仍t降至现在的0.85t。
1 原流程存在的问题
1.1 煤气系统阻力大
原有综合余热回收器结构设计不尽合理,密封点太多,后段软水预热段运行于水蒸气露点以下,造成内部腐蚀、积尘严重、阻力升高(最大时达到200mmH2O),另外原流程中座板三通阀的存在,又使阻力增加,使制气能力明显下降。原工艺流程见图1。
1.2风机风压低,风量小
我厂共有8台φ2 610型造气炉,仅有1台D500风机和2台10-19 NO.9D型风机,又....