安徽淮化集团有限公司老合成氨装置于1965年9月建成投产,系采用常压固定层间歇制气工艺。经过多年改造扩建和设备更新,工艺流程和设备均有较大变动。先后建成UGI煤气发生炉共9台,其中有专用富氧连续制气发生炉1台,富氧一间歇两用煤气发生炉6台。1#~3#煤气发生炉内径为φ2745 mm,4#~8#煤气发生炉经改造更新夹套,内径扩大到φ3000 mm,9#煤气发生炉原为φ3000mm,2003年改建为常压恩德粉煤气化炉,总氨(合成氨+甲醇)生产能力达到180 kt/a。
煤气发生炉的不断改进,促进了炉条传动机构的进一步发展,经过多年改造,传动机构由星形减速机、单链轮、双链轮改造成行星摆线针轮减速机传动机构直接传动。在此基础上又对其他构件进行了多次改造,如炉底、灰盘滑由滑动摩擦改为钢球滚动摩擦传动。笔者重点对煤气发生炉传动机构近几年的改造情况加以分析和总结。
1 炉条传动机构的初步改造
初步设计改造前,炉条传动设备复杂、笨重,传动效率低,检修劳动强度大、周期长,填料易泄漏,既影响生产,又给操作维护带来一定困难。鉴于此,改造中选用了行星摆线针轮减速机传动机构,设计选型如下。
(1)电机 采用三档变速电机,三相异步电机型号为JDO3-1801M 8/6/4;电压380 V;功率7.5kW/10kW/11kW;电流18A/20A/22A;转速725/960/1460 r/min。
(2)减速机 采用二级卧式行星摆线针轮减速机,型号为XWE-106,传动比为1∶595。
&n....