亚洲新能源控股(信阳)有限公司与有关单位联合,采用先进型煤生产技术及腐植酸钠颗粒粘结剂替代原始方法,与粉碎的煤未经充分搅拌、沤化、挤压成型、烘干窑烘干制取煤球供造气使用。其优点是生产工艺简单、煤球性质稳定,煤球发热值在6000kJ/kg以上,为造气工段操作创造良好的生产基础。
1 前期试烧阶段
用4台φ2610mm造气炉试烧煤球,1台 C500-1.3型风机,试烧很不理想,常出现结疤、翻炉、下灰返炭多现象,而且单炉发气量低,气体质量差,原因分析如下。
(1)煤球与块煤比较,其炭表面积大,即气化表面积大,导致气化快,炉温上升快,如果没有充足的蒸汽供应,很容易造成局部温度升高而结疤;同时对煤球质量控制管理不够完善,煤球热强度差,入炉后易粉化,炉面温度上升快,造气炉带出物多。
(2)因担心造气炉超温结疤,采用低负荷运行,将风机出口阀开度开得很小,造气炉负荷过轻,仍然按照烧块煤时进行操作,即提高炉条机转速确保下行温度稳定,导致下灰成渣性差,下灰残碳多,甚至下生球,而且单炉发气化强度非常低,单炉气化强度不足700m3/(m2·h),且半水煤气中的φ(CO2)在11%左右。
2 合理制定操作方案
通过试烧阶段摸索,不断优化煤球操作指标,调整造气炉工....