摘要:合成氨的原料由原来的渣油改为天然气,为了节能,对以前以渣油为原料的水系统工艺进行了相应的改造,并对改造后的效果进行全面分析。对不足之处提出处理措施。
关键词:节能;水系统;改造
宁夏石化公司一化肥装置截至2007年9月将原有的3台气化炉全部进行了油改气技术改造,原料已全部由减压渣油改为天然气,改造后的气化炉采用德士古的天然气部分氧化技术,生产情况良好。炭黑生成量极微,原流程中的炭黑处理工艺无用武之地;为节降耗,公司利用2008年大检修机会对4112、4113系统进行了节能改造。
1 改造说明
1.1气相系统的改造
由于生产原料已改为天然气,工艺气中炭黑含量大大减少,原来进下塔洗涤再进上塔洗涤已经没有必要,故在这次改造中将4112一Cl塔的上下塔打通,工艺气经过1#文丘里洗涤器(4112-J1)进入塔内进行气液分离,工艺气从塔顶送往4114触媒变换工段,取消了2#文丘里(4112-J2)及下塔至上塔工艺气管线,以减少变换系统的阻力降。见(图2)。
1.2水相系统的改造
1.2.1 4112水系统改造
由于4112一CI上下塔打通,2#文丘里已无作用,故将2社文丘里洗涤器取消,4112一P5,换成功率较小的4112一P7,并将其入口由原来的上塔改为气化炉的水相出口,这样就减少了到4113系统的排放量....