摘要:借鉴小型氮肥造气系统高产低耗的优点,对中型氮肥块煤焦间歇式固定床造气炉进行了技术改造。对比了改造前后的工艺流程;从蒸汽系统、油压系统、余热回收系统的改造以及空气总管、炉底中心管的改进方面阐述了工艺系统的配套改造;从炉体改造、加焦机改造、洗气塔改造,取消燃烧室、洗气箱,增装夹套锅炉汽包等方面阐述了设备的优化措施。改造结果表明,造气吨氨煤耗从1.75 t下降至1.547t,煤气产量提高了lO%,煤气中有效成分提高了4%。
关键词:单醇系统;固定层造气炉;工艺流程;设备;技术改造
原平昊华化工有限公司是一个以煤焦为原料,生产能力为8万t/a合成氨、8万t/a甲醇、13万t/a尿素的中型氮肥企业。多年来,造气工段一直存在单炉产量低,原料消耗高的问题,单醇系统的5台造气炉,平均单炉截面氨产量仅为O.35 t/㎡·h,吨氨人炉煤焦消耗高达1.7 t,严重制约着后续工段设备能力的发挥,使氨、甲醇成本较高,影响经济效益。然而同种类型的小型氮肥装置的造气炉,同样以块煤焦为原料,单炉截面氨产量可达到O.4t/㎡·h,吨氨入炉煤焦消耗仅为1.4 t,与我公司造气炉的消耗形成了鲜明的对比。为此,我公司采用山西科灵公司技术,对现有单醇系统造气工段的9﹟~13﹟造气炉进行了大规模改造。笔者就改造隋况作简要介绍。
l 工艺流程改造
1.1 改造前工艺流程
制气工段采用常压间歇式固定床造气炉,1﹟~8﹟造气炉供联醇系统,9﹟~13﹟造气炉供单醇系统。单醇系统水煤气炉中有2台∮3 200mm炉,3台∮3000 mm炉,单炉配置有燃烧室、废热锅炉、洗气箱等。改造前工艺流程见图1。
1.2改造后工艺流程
新流程将单炉的工艺路线缩短,简化到只用3个....