摘要:针对原造气系统吹风气回收装置存在的配置不合理问题,重新设置了燃烧炉直径为∮7500 mm的吹风气余热回收装置,实行集热回收。介绍了该装置的工艺流程、技术特点、主要设备、原料标准和产品技术规格;论述了装置的运行工艺指标和安装注意事项;对装置的生产使用情况和经济效益进行了分析和总结。
关键词:吹风气;余热回收装置;安装;运行
山东恒通化工股份有限公司化肥厂建于1966年,气化工艺采用山西白煤固定床间歇气化,合成工艺采用水溶液全循环法生产尿素,目前生产能力达到产醇氨20万t/a,尿素25万t//a。
化肥厂原有吹风气回收装置3套,低压余热锅炉产蒸汽均为6 L/h,其中1﹟吹风气回收装置建于1990年,2﹟、3﹟吹风气回收装置分别于1995年4月和1995年12月投产。3套吹风气回收装置与∮2 400mm造气炉相配套,造气鼓风机为DN400mm。经过多年的改造,造气系统已发生了很大变化。造气炉直径由∮2 400mm扩大到∮2650 mm,数量增至14台,从而导致造气炉与吹风气设备配置不合理,部分吹风气放空,造成热能浪费。此外,由于投运时间较长,装置在高温下长期经受冲刷磨损腐蚀,已出现积灰多、阻力大,送吹风气时蒸汽过热器顶部及炉墙漏风冒火现象,存在热回收率差、产汽量低....