第四章 不正常情况及处理
一、正常生产时系统阻力增大的原因及处理
造成系统阻力增大的原因主要有
1.上、下行煤气阀打开时动作不正常或不到位,使煤气受阻。
2.废热锅炉漏水,造成液封,引起阻力增大。
3.除尘器排灰不及时,除尘效果不好,使灰尘带入废热锅炉入口或系统管道内、弯头处,积灰严重,使阻力增加。
4.洗气塔内液位过高,造成液封。
5.气柜入口水封排放不及时,形成水封。
处理方法如下
1.检查上、下行煤气阀动作是否正常,如打不开或打开时不到位,停炉检修阀门。
2.排放废热锅炉下部积水,维持生产。如泄漏严重,停炉更换、检修废热锅炉。
3.清理除尘器内的灰尘,定时排放除尘器内的积灰。
4.排放洗气塔内的液位,查清引起液位高的原因,进行处理,保持塔内一定的液位。
5.排放气柜入口水封的积水,避免积水形成水封。
二、半水煤气中氧含量高的原因及处理
半水煤气中氧含量跑高,一方面严重危及安全生产,另一方面也使消耗增高,影响变换工段操作。造成半水煤气中氧含量高的原因有
1.吹风阀、安全挡板漏气、下行阀漏气或关闭不到位,使空气漏入系统内。
2.炉内温度低,氧在燃料层内燃烧不完全。
3.燃料层太薄或吹风强度大,造成燃料层吹翻或形成风洞,入炉空气燃烧不完全,当回收吹风气氮时,进入系统。
4.上吹加氮阀关闭不到位,使空气漏入煤气系统。
5.水夹套漏水严重,造成炉内局部熄火。
6.养炉阶段,烟囱阀不起,空气煤气进入系统或养炉时炉温不够高就送入系统。
处理方法;检查吹风阀、下行煤气阀、上加氮阀动作是否到位,分别取样分析下吹、上吹制气时的煤气成分,提高燃料层厚度,减慢下灰速度,炉温低时适当延长吹风时间,逐渐提高燃料层温度,如炉内结疤或形成风洞,要稳定炉温使其恢复正常,如阀门动作不到位,停炉检修阀门。
三、煤气发生炉内结疤(挂炉)的原因及处理
煤气炉内结疤的原因是多样的,由于使用的原料质量低劣,品种多样,发生的机会也逐渐增多,但严重结疤导致大幅度减量甚至需熄火处理的现象,却是应该避免的。
结疤产生的过程一般会出现如下情况:产气出现一段极为好的阶段后,开始明显变差,炭层全部或局部下降减慢,炉面发亮,下灰量减少,炉条机电流幅度波动大或明显增高等。经常发生结疤的原因一般是人为的大幅度更改某些操作条件,如猛提吹风、猛加吹风率、猛提炉温,或大幅度加减蒸汽、减小炉条机转速等。
1.原料煤质量差,固定炭低,灰分高,灰熔点低,致使炉下灰层厚、气化层上移、炉上温度高,因而造成炉膛上部四周结疤。
2.操作失误造成气化层上移。
3.炉下有大块或人为减炉条机转速,下渣不畅,造成气体分布不均,炉面外环区局部过热、温度过高。
4.上、下吹蒸汽用量失调,上吹蒸汽用量大于下吹蒸汽用量过多....