壳牌煤气制甲醇中 C O 2 的综合利用
作者/来源:刘振峰,牛玉奇,段志广 (河南龙宇煤化工有限公司,河南 永城 4 7 6 6 0 0 ) 日期: 2009-11-24 点击率:1384
摘 要:就壳牌煤气制甲醇工艺系统用CO2代替氮气作为煤粉输送气和反吹气的方案和可行性进行了讨论,针对实现项目的难点提出了解决方法。试验证明,该方案可行 ,节能、环保效果明显。
关键词:壳牌; 煤气化装置;粉煤; 输送气;反吹气
国家 《 煤化工产业中长期发展规划》制订工作已经完成,规划打造的7大煤化工产业区中,永城被列入苏鲁豫皖煤化工基地。河南龙宇煤化工有限公司一期年产 5 0 0 k t 精甲醇、2 0 0 k t 二甲醚并副产4 0 0 0 t 硫磺和 1 5 0 0 0 m3液氩项目已经建成投产。壳牌煤气化装置以前的设计都是用氮气作为煤粉输送气和反吹气,本项目利用低温甲醇洗副产的 C O2加压后替代氮气作为煤粉输送气和反吹气,部分 CO2在高温下与煤粉发生还原反应生成 C O,增加了合成气中有效气体C O的量,减少了氮气的含量,可实现年增产甲醇约5 0 k t ,减少 C O 2 排放约3 O k t 。
1 项目技术方案
壳牌煤气制甲醇项目采用 C O2替代氮气作为粉煤的输送气和反吹气涉及到空分、甲醇、气化 3大工序。 气化装置刚开始开车时,由于甲醇系统还没有处于生产状态,所以此时没有 C O2产生,气化用煤粉输送气和反吹气主要用产自空分并经C O2/N2压缩机加压至 8.1 M P a的氮气。随着甲醇系统开车,低温甲醇洗工段开始吸收合成气中的C O2,甲醇再生释放的 C O2送到 C O2/ N2压缩机并和空分来的氮气一起被加压,升压后的....