我厂是φ3.6m气化炉,2004年冬天,炉况严重恶化,产气量只有7000m3/h,吨氨煤耗达1.8~1.9 t,炉上炉下温度跑高,在炉底炉子吹风阻力由25~26 kPa上涨到29 kPa左右,降炭层非常困难,严重时布料器都无法下落,于是加快炉条排渣,使得炉底温度偏高,两台炉子相继因炉条机开不起来熄火。一个是小齿轮损坏,和大齿圈咬合不住;一个是灰盘变形,只好卸炉底检修,其他炉子也是不间断出现结块结疤而无法正常运行,时不时打疤熄火的情况。通过对熄火炉子的观察,可以看到整个炉膛内,炉箅上覆盖着一层厚而硬的包渣,把炉箅包实得只剩下上面两层分布气化剂。渣块占去大部分空间,只剩一个炉条帽锥顶,在偏向上气道有直径2.5m左右的一个洞,再打乱块渣,可以看到有三种不同颜色和硬度的块:黑而且硬的块比较少,在最下面;中间的块颜色较浅,量也多一些;最上面的块比较新鲜而且多,比较疏松。反映出结块时间由上到下逐渐增长。
对这些现状分析后,得出存在以下几方面的缺陷,而造成今天的后果。
1 操作上存在的问题
主要有以下几方面的原因。
(....