山东恒通化工股份有限公司化肥厂年产合成氨20万t、尿素25万t、甲醇5万t。化肥厂造气系统采用固定床间歇气化工艺,日产醇氨550t,吨氨耗煤1.2t,单炉日产醇氨42.3t。自1997年起,化肥厂对造气炉相继进行了扩径改造,由φ2400mm扩到φ2 650mm,但仍不能适应产量,特别是醇氨比不断提高的需求,2005年用部分煤棒代替山西块煤制气,使造气炉单炉发气量降低,13台造气炉全部运行仍显供气紧张。为此,化肥厂决定新增14#造气炉。
化肥厂造气工段场地狭窄,仅2#造气系统西侧三角地带尚有少量空地,如仍采用φ2 650mm造气炉,将制约后期发展。经过多方考察,化肥厂认为φ2 800mm造气炉比较适用于小型氮肥企业,且易于操作,遂采用φ2 800mm造气炉。该造气炉总投资为139万元,其中自制设备27万元,采购设备36万元,钢厂房60万元,造气炉安装费16万元。改造于2003年9月开始,造气炉于11月5日点火炉,11月9日送气并入系统,历时2个月。
l 工艺流程
造气炉的流程与φ2 650mm造气炉流程基本相同。
由于场地狭窄,该炉的室外设备已无摆放位置,仅能放置1台上行除尘器,无法安装蒸汽过热器和废热锅炉,为此我们取消了过热器,仅以管道代替。烟囱不再设水封底座,烟囱阀由废锅顶部调至上行集尘器出口,烟囱管固定于钢厂....