1 概述
我公司φ3.0m煤气炉是以无烟块煤为原料,采用固定层间歇式方法造气,工艺流程沿用上世纪50~60年代普遍采用的模式,因设备庞杂,流程冗长,系统热损失、压头损失大,故煤气炉气化强度低,造气消耗高。造气是合成氨的能耗大户,合成氨能耗的6 0%以上耗费在造气,能否寻求到一种以较少的投资、大幅度降低造气成本的办法,成了我公司能否继续生存发展的关键问题。在这种情形下,2003年我们在应用热管废锅的前提下对φ3.0m煤气炉流程进行了改造,同时配套新上了一套吹风气余热集中回收工程,较大幅度地降低了造气消耗,大大提高了系统的余热回收率,取得了较好的经济效益。改造后流程示意见图1。
图1 改造后流程示意图
2 φ3.0m煤气炉流程改造的必要性和意义
全国中氮肥企业较小氮肥企业,普遍具有较为先进的仪表自控装置,但近几年来小氮肥的造气消耗成本却比中氮肥低了一个档次,究其原因,不外乎下面两种实际情况:首先小氮肥一般是用廉价的劣质煤为原料造气的,在能源供应紧张、优质煤价格高涨的现状下,小氮肥较中氮肥拥有原料优势;其次小氮肥普遍采用低上气道温度(小于350℃)操作,同时采取先进的热管废锅取代传统的列管废锅,并对吹风气进行了余热集中回收,热损失少、余热回收率高,较中氮肥具有工艺优势。故中氮肥φ3.0m煤气炉流程改造势在必行。
我公司φ3.0m煤气炉系统流程改造的内容和意义有以下几个方面。
2.1 用....