0 前言
目前恒通公司化肥厂共有13台(12开1备)造气炉,每年要烧块煤21.78万t,需入厂煤26.5万t,每年产生4.8万t煤末。在加工过程中产生的煤末送入电厂用作沸腾炉燃料。但我公司电厂的锅炉为240 t/h循环流化床锅炉,烧白煤末,会因炉膛内燃烧不完全出现后燃现象,并且白煤末硬度大大高于烟煤末,对耐火材料和设备的冲刷严重,造成频繁检修,其综合效益还不如烧价格低得多的烟煤末。但如果这部分白煤末外卖,售价较低,对化肥厂而言经济效益也不好。
将白煤末制成型煤用于造气生产,不仅能解决这部分粉煤的出路,又可减少对白煤的采购量,降低化肥的生产成本。根据化肥厂的实际情况,决定选用腐植酸煤棒制气,并以风化煤和固体烧碱作为制取腐植酸钠的原料。自2002年11月20日型煤设备到厂进行安装,至2003年1月1日全系统开车,并生产出合格煤棒入炉,共历时1个多月。现将该系统运行情况总结如下,供兄弟厂家参考。
1 腐植酸煤棒工艺流程及设备布局
腐植酸煤棒工艺流程见图1。
按正常设备布局,型煤的生产线应靠近造气炉,以避免长距离输送导致煤棒破碎,但化肥厂受场地限制,只有北面与尿素界区之间有40m×50 m的入炉煤煤场和造气炉渣场。虽然化肥厂进厂煤加工场地较大,但距离造气岗位较远(约300....