山东恒通化工股份有限公司化肥厂装置生产能力为18万t/a醇氨、25万t/a尿素。装置中原有的10台¢2650、2台¢2400的煤气发生炉已满负荷生产,长期无备用炉。为充分利用电厂剩余煤末,发挥资源综合利用优势,缓解设备和工艺流程落后、能耗高、系统阻力大的现状,经多方考察论证,对造气炉进行挖潜、改造。公司决定采用1台钢框架¢2 650的煤气炉及型煤技术,引进了河北德隆公司的自动加焦技术,并因地制宜地进行了改进。依靠本公司的技术实力进行自主设计制作,该项目已于近期投入运行,运行之初便显示了其良好的经济效益。现将具体的设计、设备、特点及应用情况总结如下,以供结合实际参考使用。
1 部分设备的改进与制作
1.1 ¢2650煤气发生炉的炉底改造
工艺流程见图1。引进江苏邳州东方化工机械有限公司生产的新型DF-Ⅱ型六边形炉箅。灰盘为内上下密封环,该密封环为中心定位,抗位移,内置高铬钢球¢80,密封式滑道,闭式传动,材质为耐热铸铁。有力地保障了炉底设备的运转,防止灰盘倾斜,炉箅通风和均匀分布气化剂效果良好,对稳定炉况、强力破渣、排灰及循环炉内务燃烧层起到重要作用。
1.2 炉底的分叉管取一直管,送风座板阀¢600
炉底的分叉管取一直管,即分叉管由Y型改 T型,它使空气气化剂及半水煤气的流向分明。司时在生产中避免了半水煤气与空气的混合,减 p了危险系数,为造气炉的正常运行提供了有力向设计保障。¢600的送风座板阀的使用,可增加空气气化剂入炉量,密封效果好,使用寿命长,维修费用低,也为采取....