去年,我厂为了降低生产成本,使产品在市场更具竞争力,造气由烧25mm以上块煤(330元/吨)改为全烧10~15mm的小粒煤(270元/吨),通过对烧小粒煤过程中存在的问题进行分析,对部分设备进行改造,优化操作条件,从1台炉试烧逐步实现了全烧小粒煤,全年共烧小粒煤3.4万吨,创经济效益180多万元。
1 试烧过程中出现的问题分析
我厂现有造气炉6台,4台φ2400,2台φ2550,配套D350 p=24kPa风机2台,常开4台φ2400造气炉,具体设备见表1。为了不影响生产正常进行,我们采取循序渐进的方法,边烧边总结经验,查找问题并加以解决。2000年2~7月由1台造气炉全烧小粒煤,逐步实现4台炉全烧小粒煤,在试烧过程中,炉况不太正常,常出现局部结疤、塌方、下返焦、炉面发红以及吹翻等问题,经分析后认为:
(1)局部结疤 主要是小粒煤与大、中块煤比较,其碳体比表面积大,气化表面积也大,导致气化速度快,气化层(氧化、还原层)温度上升猛,此时,如果上吹蒸气没跟上,容易形成局部结疤。
(2)炉面发红 由于煤粒过小而气化速度快,碳体燃尽也快,造成气化层上移,炉面发红。
(3)炉子吹翻 在炉条机操作和上下吹入炉蒸气量控制上,如果仍按大、中块煤老习惯操作或调节,会形成灰渣层过厚,碳层(干燥层,干馏层)、气化层、....