吹风气回收技术是20世纪80年代末在小氮肥厂推广应用的,并具有巨大的经济和社会效益,而中氮厂直到2001年3月才建成了第一套吹风气回收装置。
该装置的投资一般在400~700万元,主要取决于锅炉的压力等级和控制系统的自动化程度。但是运行费用很低,一般7~12个月可收回全部投资:并且有效地解决了造气吹风气对大气的污染问题,可燃物小于1%,粉尘含量也大幅度降低。该装置是集节能、环保、经济效益为一体的项目。
中氮厂迟迟未上此项目的原因是多方面的:
(1)中氮厂原设计就有废热锅炉。20世纪50年代末推广的“三高一低”操作法,合理使用了二次风,已达到了回收潜热、显热副产蒸汽的目的。
(2)从1976年以后,绝大多数中氮厂已经回收了合成二气,供生活燃气或锅炉燃气所用。
(3)资金比较困难。
1994年安阳化肥厂开始采用“三低一高”操作法,其核心是炉上温度低[一般控制在(400± 50)℃],这就不能满足使用二次风的条件:故二次风停用,潜热不能回收:解决该问题的唯一方法就是设置吹风气回收装置。
1 吹风气回收装置的设计
1.1 吹风气引出位置的设计
对¢3 000以上的煤气炉进行吹风气回收的化肥厂只有3家,其中有2家厂是从燃烧室顶部引出的,其优点是显热温度高,回收装置运行正常后,合成二气可以完全停用或只有少量维持明火。其缺点是:(1)废热锅炉基本上不产蒸汽,并加剧废锅的腐蚀;(2)吹风气含尘量大且温度高,对管道及设备冲刷严重;(3)不安全因素多,抽加盲板频繁,设备检修、维护难度大。
鉴于以上原因,中氮厂的吹风气引出位置应设在废热锅炉出口。其优点是:(1)废热锅炉能保持原有的产气量;(2)可在回收阀后设U形水封作为吹风气系统与煤气炉系统的临时隔离装置,减少....