造气是合成氨生产的龙头,占化肥厂能耗的60%,也就是化肥成本的50%在煤气炉上。近几年来,化肥价格一直低迷,各化肥厂生产艰难。特别是随着加入WTO日期临近,各厂面临巨大的压力。经济的技术改造已经是唯一的途径。怎样改造,效果如何。我公司近期对3#、9#¢3000~¢3300炉实行了技术改造,效果比较理想,产气量大大提高。现介绍改造情况。
1 ¢3000系列煤气炉存在的问题
目前各种规格煤气炉的生产强度如表1。
从对比中发现,¢3000炉在生产强度、消耗等方面均不及其他炉型。主要是吹风强度不足。气化层风速在0.5~1.5m/s为宜。风速偏低,即总风量不足是制约生产的主要原因。而提高吹风强度,并不能单纯依靠提高风机压力和增加风管直径所能达到。煤气炉在高风量下操作稳定和操作弹性大将起关键作用。气化剂沿炉膛截面的分布越均匀,越有利于操作的稳定和消耗的降低。从气化剂分布均匀的条件看,炉膛直径小,炭层高,气化层中气化剂分布均匀(此是小氮肥的优势所在)。炉内气体压力越高,风速越低,炉箅布风均匀性越好,越容易达到气化剂均匀分布的效果。¢3000炉吹风强度不足的具体原因如下。
1.1 进炉风速太高
¢3000炉底盘中心管直径偏小,造成进炉风速太高,容易出现工艺恶化现象,限制了总风量的提高。现¢3000炉中心管直径为760mm,当风量为30k....