1 概 况
我公司是国有大型氮肥生产企业,有一、二期工程两个系统,年产合成氨18万t、尿素30万t。两个系统共有11台造气炉。一期有8台,其中6台为J28型炉、2台为¢3.3m炉。二期有富氧制气炉¢3 m炉子3台。
2 J28型炉存在的问题
J28型炉子是1971年由锦西化工机械厂制造,自1981年投产以来,逐渐暴露出许多问题,综合表现为生产能力不能满足需要,能耗偏高,有不安全因素,生产效益低等。具体情况如下。
(1)自动加料系统为往复给料,配合大小布料器,往复给料机,电机传动系统,电机经常烧坏,给料阀板磨坏,设备运行维修费用高,对生产影响大。
(2)炉底为滑动式,滑道磨损快,阻力大,炉底传动机构损坏频繁,仅炉前齿轮,每年要掰坏几十套,备件损耗大,维修工作量大,每台炉子不到一个周期就要大修,电机过负荷烧电机现象时有发生,电耗高。
(3)由于夹套高度限制,炭层高度不能加高,生产负荷受到限制,勉强加大负荷,炉子易吹翻,容易挂疤。
(4)炉底中心管直径偏小,加之气体通过一次风管线、炉底、燃烧室、废热锅炉、阀门等阻力较大,出现吹风量小、布风不均等问题。
(5)由于长年使用均布型炉箅,气流在上下层之间的分配不对称。由于上层阻力小、布风量大、风速高,下层阻力大、布风量小、风速低,导致上层温度和炉面温度偏高,易结块、结疤,返焦率高。
(6)我公司造气废热锅炉为斜置式换热器,内径2.3m,额定蒸发量2~4t/h。半水煤气从煤气发生炉上气道进入燃烧室,部分烟气中的尘粒被分离从上部进入废热锅炉,穿过火管后由上烟箱进入下烟箱,与壳程的软水换热,产生的蒸汽进入上汽包。使用中,经常出现火管堵塞,上烟箱管头部位受冲刷,由于温差应力比较大,易造成管板与管子连接焊缝拉裂。检修时,焊一遍,在同一部位还会出现裂缝,经多次焊接后材料发生碳化,需整台废锅换管,造成极大浪费。
(7)洗涤塔内原装有竹格填料三层,除尘降温状况一般,而且腐蚀严重,容易造成偏流,使用不到一个周期阻力就会增大。2001年5月更换成陶瓷填料,运行情况良好,减轻了后系统的阻力。
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