2005年初,我针对固定床间歇式煤气发生炉水夹套冷壁效应,造成煤气炉残炭高、发气量小的问题,进行了近一年的分析研究,于2005年10月份设计出一台油冷壁造气炉。该炉与水加套炉相比,其不同点是:1、夹套结构不同;2、无低压汽包;3、导热介质由水换成热含值很高的弱介质,炉壁温度达到420~430℃,比水夹套内壁温度提高220℃;4、用高温油泵强制循环导热;5、增设一台Φ500调温器,生产1.2MPa饱和蒸汽,直接送吹风气过热器过热使用。
该炉于2006年9月1日在山东金沂蒙集团化肥公司一次投运成功,经过连续三个月的运行,节能效果十分明显,实测数据如下:
1、 炉体蒸汽产量:油炉产1.2MPa蒸汽150Kg/h,水炉产0.08MPa蒸汽680 Kg/h,少产蒸汽530 Kg,节煤数量为0.53t×24h×330d×0.11=461.7t/a.台;
2、 残炭量:该公司每班12小时,每班下灰4次,每次下灰按2000Kg计。先从灰渣中拣出疤块。油炉共拣出920Kg,水炉共拣出608Kg。再从灰渣中拣出返焦,油炉共拣出2Kg,而水炉共拣出29Kg,除去疤块、返焦的细灰掺匀后取样分析可燃物:油炉为9.7%,水炉22.4%,综合可燃物如下:油炉9.7%,水炉17%,二者相比较油炉下降了11.7百分点,由此计算出单炉年节煤585吨;
3、 发气量:(测量方法:正常生产时分别停油炉和水炉三个循环,即6分钟。实际测量气柜下降幅度计算出发气量):油炉停6分钟,气柜下降1.98m,经计算知其发气量为7524m3/h;水炉停6分钟,气柜下降了1.73m,经计算知发气量为6574 m3/h,油炉比水炉多产气950 m3,多产14.4%;
4、 吨煤发气量:油炉12小时加煤36斗,水炉12小时加煤34斗,每斗平均重量为0.895吨,由此知,油炉每小时用煤2.685吨,水炉用煤2.536吨。吨煤发气量:油炉=7524÷2.685=2802 m3,水炉=6574÷2.536=2592 m3,油炉吨煤多产气210 m3,占8.1%;
5、 气体成份:(8次分析平均值)
|
油 炉(%) |
水 炉(%) |
| ||||
CO2 |
CO |
O2 |
CO2 |
CO |
O2 |
| |
上吹 |
6.4 |
30.42 |
|
7.2 |
28.75 |
|
|
下吹 |
3.8 |
34.9 |
|
5.0 |
33 |
|
|
吹风气 |
|
|
0.38 |
|
|
0.4 |
|
空缺部分未分析。
由上可知油冷壁造气炉节能效果。
山东金沂蒙集团化肥公司正在新上三台油冷壁造气炉,计划于2007年3月1日投运。