原φ2650煤气炉是由φ2200煤气炉逐步扩径产生的。先由φ2200扩大炉膛,同时外筒体不变而夹套锅炉容积减少,扩大到φ2400,再用同样的办法扩大到φ2650。历史上虽然整体成型设计,只是个别企业根据自身实际情况因地制宜设计,一直没有进行过全面系统的规范设计。虽然φ2650有气化强度高,流程简单,操作弹性好等明显优点,但由于整体设计不规范,仍然存在这一些极待解决的问题,特别是近年以来,许多大型化工业采用φ2650型煤气炉,对该炉型的整体设计含量提出了更高的要求。在这种情况下,我们集中了全国煤造气专家,工程技术人员,对φ2650煤气炉进行详细调研,重新设计。新型φ2650煤气炉,保留了原φ2650煤气炉所有的优点,消除了φ2650煤气炉公认的缺点。同时吸取了其他炉型的精华,使新型的φ2650煤气炉产气量提高了15%以上,由原来的运转周期一年左右,延长到2.5年以上,真正成为一种较完美的炉型。
新型φ2650煤气发生炉技术性能具体介绍如下:
一、原φ2650型煤气炉运行周期短。一般为一年一大修,主要原因是结构设计不合理,部分部件技术含量低造成的。新型φ2650型煤气炉的结构和部件从实际考虑,针对局部温度偏高,磨损和冲刷严重的情况,采用新材质,炉底采用ZG35、滚动滑道采用ZG55、并且经过淬火处理、钢球采用沈阳钢球厂生产的、大齿圈采用ZG55经热处理、灰犁采用ZG30Cr7Si2材质。并使关键部分受力符合力学原理,因此使用周期大幅度延长。炉条机采用新技术进行密封,确保不漏水、不漏气。大修周期确保2.5年以上。
二、灰盘直径与炉膛失调的缺陷。原φ2650型煤气发生炉由于多次扩径后,灰盘直径严重失调,虽然灰斗增加了“假灰盘”,但受高温影响易变形脱落,仍然不能从根本上解决出灰口滑碳现象。新型φ2650型煤气炉以严谨的科学态度,系统考虑炉膛直径,排灰口高度与灰盘直径之间的相互关系,以型煤和劣质煤为原料,重新设计炉底、灰盘及滚道尺寸,彻底解决了原φ2650型煤气炉出灰口滑煤问题。
三、原φ2650煤气炉的炉底、灰盘和炉体下部箱体的密封采用钢板焊接调整间隙。由于受高温热变形及灰渣磨损损坏较快造成灰渣进入炉底灰道,严重时会抬起灰盘,迫使熄火停炉检修。新型φ2650炉采用扩大炉体下部箱体大法兰来与炉底、灰盘相互之间调整间隙,起到密封作用。
四、新φ2650炉滚道设计为单排球加宽型,既可以防止偏移又可以形成迷宫密封,彻底解决原φ2650炉设计的不足。同时滚道设计自动注油润滑系统,延长了滚道的使用寿命,保证了煤气炉传动系统长周期运行。
五、解决烧劣质煤原料难以稳定的问题。原φ2650型煤气发生炉高径比不统一,存在着高径比失调,风压和入炉风速比失调,夹套锅高度与碳层高度失调,造成烧劣质原料困难,特别是烧型煤易出现架空现象。从系统工程的角度分析,全面解决了上述失调问题。特别是扩大炉底进风口直径中央灰箱由φ
六、新型φ2650煤气炉灰仓内衬采用新的施工方法,把灰仓使用周期大幅度延长。
原φ2650煤气炉灰仓采用砌筑耐火砖或抹耐火水泥的办法,使用周期一年就会出现脱落。
新型φ2650煤气炉灰仓内衬采用焊筋板、焊锚固钉,烧注耐火混凝土的办法,大修周期达到三年。
七、提高自动化程度。原φ2650型煤气炉生产工人劳动强度大,自动化程度低,虽然进行技术改造,自控水平提高。但由于原设计问题,彻底解决问题是不可能的。新型φ2650型煤气炉,在设计过程充分考虑现代控制技术的应用,加煤采用液压炉口控制,下灰采用油压控制,机械运输,所有气体流量调节均采用自动控制,整体技术含量大幅度提高。
新型φ2650煤气炉和原来φ2650煤气炉从经济效益上的对比:
原φ2650煤气炉一次性投资少,但运行成本高,大修费用高,因检修影响生产时间长,工人工资支付多。新φ2650煤气炉一次性投资多于原φ2650煤气炉,但一个大修周期可节约10万元左右,同时产气量比原来提高15%,每年降低成本达50万元以上。
在目前块煤价高、紧缺:化肥、甲醇市场回升的情况下,新型φ2650煤气炉无论是从技术方面还是从经济方面都是最佳选择。