0 前 言
我公司化肥厂始建于1966年,现为年产醇氨200 kt、尿素250 kt的中型氮肥企业。目前,化肥厂有1#、2#两套造气系统14台造气炉,日产醇氨550 t,吨氨耗煤1.2 t。采用山西白煤固定床间歇气化造气。化肥厂原有吹风气回收装置三套,均为6 t/h低压余热锅炉,这三套吹风气装置与φ2 400 mm造气炉配套,鼓风机型号为D400。三套吹风气装置合计产汽仅13 t/h。经过多次改造,造气系统已发生了很大变化:首先,造气炉已由φ2 400 mm改为φ2 650 mm炉,鼓风机D400串联了9-26No.10D风机,并新上了1台D600风机;其次,由于吹风气装置投运时间较长,又长期受高温冲刷、磨损、腐蚀,已使装置积灰多、阻力大,送吹风气时蒸汽过热器顶部及炉墙跑风、冒火现象严重,热回收利用效率差,产汽量不足,且检修频繁、费用高。为解决上述问题,同时发挥热电/化肥联产的综合优势,公司决定拆除三套吹风气回收装置,新上一套大型吹风气回收装置,实现余热集中回收。
1 吹风气回收装置简介
新上吹风气回收装置燃烧炉φ7 500 mm,回收1#~14#(第14#造气炉待上)共14台造气炉的吹风气量,配有1台30 t/h水管余热锅炉,生产3.82 MPa、450 ℃的过热蒸汽,并入电厂3.82 MPa蒸汽管网供汽....