1 概述
濮阳龙宇化工有限责任公司甲醇厂有三台间歇式固定床气化炉,直径为3.6 m,单炉煤耗为每天120t。适合固定床气化炉的优质无烟块煤价格飚升,且供应十分紧张。为此,我们成立了“造气车间节能降耗小组”,其主要目的是:在安全生产的基础上,对生产装置进行改造,优化工艺指标,完善操作方法,以达到节能降耗、稳定生产、提高产品质量、降低成本、提高企业的竞争力等目的。
2 装置目前存在的问题分析及解决方法
2.1 入炉煤质变化较大
因煤炭供应紧张,原煤购入不同使入炉煤质变化较大,需经常改变工艺指标,导致气化炉的调整时间较长,满负荷生产的时间减少,降低了气化炉的有效生产率。
针对该问题,我们采取以下措施:把不同煤矿的煤分开,对于供应量较大,煤质较稳定的山西晋城煤全部供应3#炉,可以使3#炉满负荷生产,实行大吹风量,短吹风时间,增加气化强度,保证3#炉的高产气量,低生产成本。同时,优化3#炉工艺指标,提高煤气质量。对于煤质较杂,煤质不稳且不好的碳场的煤,全部供应2#炉。2#炉实行低风量,长吹风时间,尽量稳定生产,保持2#炉的低负荷长周期运行,减少调整炉况所浪费的时间。
2.2 煤粒度不均匀
入炉煤的粒度不均匀,碎煤太多,矸石含量超标,水分含量超标,大块煤....