0 前言
UG40/3.82-M型循环流化床锅炉蒸发量为 40t/h,设计效率为85%,设计煤种为造气炉渣+煤屑+烟煤,实际运行煤种为造气炉渣+烟煤,于 2006年10月15日正式运行。该流化床锅炉运行近3年来,陆续出现一些磨损问题。本文旨在深入分析磨损原因及维修采取的改进措施,以及取得的效果。
1 旋风分离器磨损分析及改造
循环流化床锅炉运行后,锅炉负荷一直不能达到额定负荷(最大只能达33t/h),且1个多月后,发现气力输灰系统仓泵出料阀阀芯磨损严重,输灰管道频繁磨损更换,极易出现输灰堵管等故障。取灰样检查发现灰粒度粗、灰渣含碳量高。2006年12月14日,停炉对循环物料系统进行检查,发现分离器中心筒在靶区严重磨损并穿孔;分离器进口老鹰嘴浇筑的切向角度不对;尾部受热面(省煤器、过热器等)磨损情况在可控范围之内。
(1)检修中心筒。为节约工期、减少维修费用,决定进行现场修补。根据旋风分离器人孔的外形尺寸(40mm×60mm),将分离器中心筒分割成1/8,这样可以从检修人孔中进入分离器内,利用原中心筒外形分段进行更换。为防止局部焊接变形,焊接时分段进行点焊和烧焊,尽量减少局部长时间焊接。施工时间合计约为24h,....