兖矿鲁南化肥厂有4台9φ3600 mm煤气炉和3台φ3000mm煤气炉,以3台φ3600 mm煤气炉和3台φ3000mm煤气炉运行为主,年生产合成氨150kt。近年来煤炭价格不断上涨,为降低生产成本,积极探索优化措施,以降低煤气炉的煤炭消耗。
1 设备改造
(1)夹套向下延伸300mm,炉膛高度因此增加300mm。
(2)选用DL型炉箅。此炉箅具有很好的承渣、降渣、破渣、推渣、排渣功能,气化剂分布均匀,保证了气化层温度均匀。
(3)排渣口过高,会使排渣强度过大,煤气炉容易出现漏炭现象,严重时会造成煤气炉流红炭;破坏气化层,生产波动,煤耗上升;排渣口过低,则排渣强度小,降炭层困难,人工扒块次数增加,炭层上升次数增多。根据多年的经验,φ3600 mm炉排渣口高度为280mm,φ3000mm炉排渣口高度为220mm。
(4)煤气炉的排渣强度与灰犁的有效刮渣面积及灰犁的长度有关,刮渣面积越大、灰犁越长,排渣能力越强。为防止灰犁出现弯曲,影响排渣,在灰犁背面焊接了加强筋,有效地保护了灰犁。改造前、后灰犁参数见表1。
2 工艺流程改造
与小氮肥流程相比,中氮肥造气流程有其局限性:①炉子高径比不合适,上气道出口位置低,上行制气和吹风时带出物多,甚至吹翻带出也时有发生;②放空开车时,蒸汽进入燃烧室,经废热锅炉直接放空,上行温度高,养炉困难。
根据实际空间情况,去除煤气三通阀,增设上、下行煤气阀;下吹蒸汽管安装在上行煤气阀阀前;炉顶由穹顶改为平顶;上气道....