煤化工生产,都是在高温高压、易燃易爆、易中毒、有毒有害,高度连续状态下运行的。在这一生产过程中,有许多的不安全因素存在着。其中氧含量跑高的问题尤为突出,稍一疏忽,就会酿成重大的恶性事故,但也不是不可捉摸不可控制的。今天就氧含量跑高的原因与控制问题,本人结合生产实际,客观地进行分析,归纳和总结,与大家一起探讨,供各位参考。
我们先来说说传统意义上的,大家较为公认的氧含量跑高的原因,与相应的处理方法。
第一.煤气炉内出现塌碳,风洞现象,入炉空气中的氧未及时充分燃烧,而穿过碳层进入系统。
第二.碳层过低,或吹风强度大,碳层被吹翻,入炉空气走短路进入气柜。
第三.炉温过低,气化层过薄,空气与碳层反应不完全,而进入气柜。
第四.吹风阀和蝶阀同时未关,或未关死,下吹制气时氧含量增多。
第五.下行阀未关,或未关严,空气走短路,而进入气柜。
处理的方法有:第一、填补风洞,适当增加上吹时间,提高碳层,第二、适当减小入炉风压或减小吹风时间;第三、提高炉温及稳定碳层厚度;第四和第五、查明原因,找维修工处理。
氧含量跑高是一个常见的而且危害性较大的事故,它有多方面因素造成的,一般都相对集中在煤化工的龙头车间造气工段;结合一线生产的现场情况,有许多同时存在的,较为复杂的原因与因素并存。下面,我举几个实例,来阐述。
例一:某公司在停车检修后,开车阶段,脱硫岗位的氧表,显示表明氧含量在上升,而且上升趋势较为明显,当班操作工,立即将这一....