1 概 述
近年来,由于无烟块煤、焦炭价格攀升,众多以固定床间歇气化炉进行煤气化的企业为了生存和发展,纷纷采用型煤代替块煤焦进行气化,生产半水煤气和水煤气。
在实际生产中,原有的煤气炉不进行改造,烧型煤的效果往往难以达到预期目的。现状是:产量下降,消耗上升,生产稳定性差,虽然型煤价格较低,但综合效益并不理想。在这种情况下,大多数企业简单地把这种现象归结为型煤气化效果差,没有找到合理的工艺条件,过多地从操作方面找原因,而忽略了更重要的问题:原煤气炉的设计是烧块煤、焦炭的,改烧型煤,煤气炉设备本身存在着不适应。
固定床间歇气化炉,无论是美国的UGI炉型,前苏联的φ3.6m炉型,还是我国土生土长的φ2.6m炉型,都是以块煤焦为原料进行设计的。煤气炉的高径比、夹套锅炉、灰犁、排灰口、灰碴过渡区、中央灰箱、上部气道等处设计时的参数、工艺模型、模拟试验、工业试验采用的气化原料均为冶金焦和优质块煤,与型煤的工业性质相差非常大。
型煤的发热量偏低,相当于冶金焦或优质块煤的70%~80%;型煤的堆积密度相当于块煤的75%,冶金焦的105%。改烧型煤,如果仍采用原设计煤气炉型,炉内炭层高度必须比烧冶金焦、块煤高得多才能满足正常气化需要的热量。因此,原煤气炉以型煤为原料不可能把气体质量提高,CO2含量往往在9%~12%,产气量也较低,半水煤气产气量在700m3/(m2·h)左右。
冶金焦热稳定性达到98%,优质块煤为92%,而型煤的热稳定性、热强度比块煤....