摘要 介绍了造气系统改造前的基本现状,中、小型氮肥厂自动加爆技术的控制以及下辩方式,对自动加煤改造过程进行了阐述,总结丁改造效果:吨氨耀耗由笔琦1248 kg下降至l 200kg,单炉日产氨可达到50 t。对系统改造的投资费用及其回收进行了经济分析。
关键词 自动加煤 改造 应用 经济分析
国内小型氮肥厂造气以无烟煤或焦炭为原料.采用间歇气化工艺。随着白煤价格的不断上涨和化肥价格的不断下滑,该制气方式的不足之处逐渐暴露,主要是间歇式加煤致使炉温波动大,气化反应不稳定,气体成分波动,导致整个合成氨生产工况不稳,且加煤过程中需停炉,制气时间相对减少,造成产气量不足。
1 改造前的状况
我分厂有新老造气两套系统共12台造气炉,其中∮2650 mm造气炉10台,∮2 400mm造气炉2台,采用山西无烟块煤为原料间歇制气,人工加煤,每个制气循环2分钟,每20循环加煤1次。正常生产时,炉温在200~300℃之间波动,12台炉全开勉强供26.5机生产(1机能力折1台M8机的气量),经常因供气紧导致下工序减量。同时。因全开无备用炉面导致造气炉漏点得不到及时处理,使造气泄漏情况日趋严重,影响了生产的安全进行。为了弥补不足,加快小氮肥企业的技术进步,我们对国内的连续加煤技术进行了考察论证。
中氮企业造气炉炉径大,一般为∮3000mm、∮3 600mm,加煤量大,采用自动加煤控制,实现了不停炉连续加煤。小型氮肥厂因起点低,炉型小,未给自动控制加煤系统预留位置,大型加煤矾无法安装,所以小型加煤桃只适用于加煤球,加块煤易卡料,且采用人工停炉,间歇加煤。随着自动加煤技术的不断发展,目前已开发....