0 前言
我公司造气工段以石灰碳化煤球为原料,现有两套系统,老系统 4台∮2 4 0 0 mm炉,配
置 l O.1 9 NO9 D两台,9.2 6 NO1 2 D风机条 1台,常开 l台 1 0.1 9 NO 9 D,l台9.2 6 NO1 2 D。新系统有∮2 6 0 0 mm炉和∮2 8 0 0 mm炉各两台,配置 D6 0 0 -1 1 风机两台,一开一备。由于一直用∮1 9 8 0 mm炉的老操作方法,没有充分发挥炉径扩大后蓄料量大、蓄热多的优势,单炉生产能力低,煤耗居高不下,急需找出一套切合实际的操作方法。笔者对造气炉的操作管理方法做了一些调整,取得了初步的成效,下面仅从三个方面作一阐述,以供同行探讨。
1 造气操作方法的改进
1.1 制气循环时间及上下吹比例的调整
就固定层间歇式煤气炉生产而言,影响气化反应最重要的因素是炭层温度,炭层温度高, 气化反应完全,煤气质量好,产气量高。提高单炉制气能力,必须充分发挥炉膛面积扩大后蓄热多的优势。从 2 0 0 6年 8月 8日开始。将老系统循环时间由原来的1 2 O S 延长至 l 3 5 s ,在风机风量用完的情况下,吹风时间由2 8 S 延长到 3 0 S ,上吹由2 8 s 延长到 3 7 s ,下吹由5 4 s 延长至6 0 s 。上行温度由2 5 0℃提高至 3 0 0℃,发气量明显好转。2 0 0 6年 l 0月2 0日开始调整新系统,由于风机风量有盈余。决定加大风速,以利用碳和氧的燃烧反应。在较短的时间内 ....