气化炉锥底砖、激冷环与下降筒损毁原因分析与改进措施
作者/来源:张克锋、周 夏(山东华鲁恒升化工股份有限公司) 日期: 2009-09-07 点击率:1812
国内首套以煤为原料的大型氮肥国产化装置在我公司建成投产, 这对我国煤化工产业的发展和国家能源安全具有十分重要的意义。但从开始试车、运行至今,我们发现整套装置,特别是其中的气化装置还存在一些问题,影响了长周期高负荷稳定运行。就水煤浆气化炉来说,锥底砖、激冷环和下降筒损毁过快、 寿命太短是主要问题,对此我们进行了一些初步的探索。
1 损毁情况
我公司水煤浆加压气化装置于2 0 0 4 年l 0 月开始试车、投运,2 0 0 5 年2 月提负荷后,气化炉锥底砖、激冷环和下降筒出现了损坏情况, 其寿命远低于设计值, 也远低于行业内其它单位类似装置的使用寿命。 2 0 0 5 年4 月上旬, C 炉在累计运行2 9 6 4 h 后因托砖板超温至2 5 7 ℃而停车。 检查发现损毁后的锥底砖渣口由∮5 2 0 ~∮7 2 0 m m 的台阶孔变成约∮9 0 0 m m 的非规则直孔,且托砖板法兰内径由∮7 8 1 m m 被冲蚀为∮9 0 0 m m ,并有长约 5 0 m m 径向裂纹。在激冷环及下降筒内靠上部的2 0 0 0 m m 左右高度内积满了炉渣,清渣后发现激冷环环管上有5 个∮5 ~∮2 0 m m 的孔洞、3 道纵向裂纹。在下降简靠上部的1 8 0 0 m m 高度范围内严重鼓包、变形。检修时更换了锥底砖、激冷环及下降筒。2 0 0 5 年4 月下旬,B 炉累计运行2 5 7 5 h 后因托砖板超温至3 5 0 ℃而停车。检查时发现B 炉发生了与C 炉相类似的问题,但程度略轻,检修时更换了锥底砖、激冷环和下降筒。2 0 0 5 年7 月初C 炉故障停车,检查发现,损毁后的锥底砖渣口内径约7 8 0 m m ,基本与激冷环内孔齐平。托砖板法兰从内孔沿径向的裂纹又有扩展。激冷环环管翻边、烧裂。下降筒靠上部1 5 0 0 m m 高度范围内严重变形、烧裂,烧裂部位原8 m m 厚的下降筒材料局部分为2 ~3 层。这次检修....