山西丰喜肥业(集团)股份有限公司临猗分公司下辖3个合成氨厂、1个尿素分厂和1个甲醇分厂,具有年产合成氨40万t、尿素60万t、甲醇20万t的生产能力。合成氨生产是以白煤为原料,采用固定床造气技术,3个合成氨厂共有造气炉25台,常开23台炉。其中合成氨三分厂建于1996年,造气车间现有 9台φ2650mm气化炉(为φ2400mm炉改造),配套 D700型风机三台(由D400风机改造),正常生产时8开1备,年产总氨15万t(设计总氨产量8万t/a)。为优化系统,提高经济效益,自2008年10月到2009年5月进行了自动加焦系统、无滑道大齿圈外移炉底总成改造和吹风气回收系统改造,本文就改造情况进行总结。
1 全自动加焦机的改造
1.1 改造原因
1.1.1 原来的加焦装置属傻瓜型加焦机,中心带布料网。由于三分厂造气的入炉煤品种杂、粒径差别过大,造成炉内通风效果差,气化层不稳定,下灰返焦比较高,职工劳动强度大。
1.1.2 由于原料供应紧张以及采购渠道发生变化,目前公司所进的公路煤价格高、数量多、质量差;而铁路煤中的阳泉块煤和晋城块煤虽然价格低、质量好,但数量少。而且在发货运输过程中,阳泉块煤要配发大量的小粒度煤。大量价格较低的阳泉粒度煤存在煤场,影响公司的正常生产和经济效益的增长。
1.1.3 为响应总公司“精料、连运、低耗”的号召,我们选用专利产品“复合型型煤黏结剂”来生产煤球供造气车间使用,降低t氨白煤成本。现在三分厂每月产生粉末煤6800余t,如按市场价直接销售,经济损失较大;如作锅炉燃料烧,既影响锅炉的长周期运行,成本也不....