1 存在问题
煤气炉在制气过程中进行下吹时,气体中所夹带的炉渣会堵塞鼓风箱和下行管,一般堵塞高度可达下行管总高度的1/4,甚至可能达到1/2。经计算,堵塞面积占管道总面积的19.5%~50.0%。由此,导致下吹制气时煤气阻力增大、流速加快,对下行管道的冲刷、腐蚀加剧,产气量减少;在吹风、上吹、吹净阶段,由于下行管道通径缩小,势必要增加吹风、上吹、吹净的时间,影响了制气时间,即使在相同的制气时间内,也影响发气量;煤气炉产气量大幅度降低,造成吨氨煤耗偏高,一般在1300 kg左右。为此,决定对鼓风箱进行技术改造。
2 新型鼓风箱的设计
(1)堵塞原因
在下吹制气时,因下行管道与原传统鼓风箱 A(图1a)底部距离小,鼓风箱下部空间(鼓风箱底部至下行管内径底部)也较小,炉渣贮存能力有限,且气体流速很快,煤气中夹带大量不同粒度的炉渣(经炉箅层间间隙带来)在鼓风箱下部沉积,随后又被气流带入下行管中,堵塞下行管。
&n....