改进氨厂造气传统的工艺与操作
作者/来源:周生贤1,宋来华2,郭 勇3,肖广苓1(1.山东济氮研究所,山东 微山 277600;2.山东晋煤明升达化工有限公司,山东 济南 250101;3.邯郸冀南化工有限公司,河北 邯郸 056800) 日期: 2011-12-16 点击率:2186
鲁西南(山东晋煤明升达化工公司)和冀南两公司同是年产100 kt氨的尿素企业,均有φ2800 mm造气炉8台,两企业在2008年借检修机会,采用了山东济氮研究所周生贤教授研发的实用新技术——“微型改造”方法,结合公司生产实际,分步骤对造气岗位部分设备内件进行改造,并对工艺流程和操作方法进行改进,解决了杂乱煤种的合理气化难题,基本达到吃光用尽。炉渣含碳量降至1%以下。用固定碳含量不小于70%的煤造气,吨氨原煤耗已降低到1000~1100 kg。改进工艺流程,降低蒸汽消耗20%以上。吨氨成本降低了400元左右,吨尿素的成本降低到1460元。现将两公司应用的新技术简述如下,供同行参考,并请提宝贵意见。
1 改造设备
原来的小氮肥厂经过多次改造,生产规模越来越大,现在大多数都已中型化,有些已大型化,甚至有的企业规模已远远超过了引进的大化肥厂。但仔细考察这些企业,煤耗并没有明显的降低,甚至有的大中型厂比小型厂的消耗还要高,这是值得同行专家深思的问题。
鲁西南化工和冀南化工采用周生贤教授的新技术,基本不花设备投资,使用部分废旧材料,通过改造设备内件,改进流程及操作,提高装置的效率,使煤耗有较大幅度的降低,大大提高了企业的经济效益。我们把这种投资很小,效果却十分明显的改造称为“微型改造”。相对于大型技术改造,它有以下特点。
(1)主要采用废旧材料进行改造。鲁西南和冀南两公司利用两次大修机会集中实施了数十项微型改造,每次的总投资都不超过10万元。
(2)从细节入手,改动量小,但是综合效益惊人。两公司在两次大修期间,一共实施约60项微型技术改造,连同部分常规技改的效果,吨合成氨成本下降600元以上,估计“微型技改” 贡献的效益在400元左右。
(3)项目创新性强,打破常规,颠覆本本主义和经验主义,但是确保安全,效果显著。
1.1 造气炉改造
(1)增设防溜花条炉箅
气化层紧靠水夹套部分温度较低,达不到气化的适宜温度,煤块又垂直走近路,直接下到灰盘,再加上水夹套钢板光滑,煤块下行速度快等因素,造成大块煤烧不透,小块煤甚至不燃便进入灰箱,造成返碳率高,严重时会溜炉。所以在此处增设花条防溜箅子是必要的。花板箅子的尺寸如下:宽120~180 mm,长4~5 m,高260~380 mm,分成两段,焊接牢固。
该措施确保不溜炉,不下生炭,再配合下述的操作方法,可使灰渣含碳量趋近于零(灰渣含碳量<1%)。该项目所用钢材可以是废旧钢材或边角废料。以上两厂及河北、安徽、山东其他厂家使用该技术,效果很好。成渣率高,渣块....