摘 要:气化炉因工艺操作失误造成炉体意外高温蠕变破裂及变形,变形后筒体及锻件材料劣化程度及部位尚属可控状况,分析不确定因素及修复难度后,确定采取现场挖补方式进行修复,历经35d(事故发生至修复点炉)完成了计划6~7个月的检修项目。
关键词:气化炉;现场挖补;修理方案;高温蠕变
1 问题提出
气化炉因工艺操作失误造成炉体材料发生高温蠕变破裂及变形,设备已无法继续安全使用。如果更新设备,制造周期需9~10个月左右;如果设备拆除运回制造厂家修理,现场吊装难度相当大,且仅进口整体环形锻件就需要4个月,再加上炉体筒节的卷制及现场组焊,整个工期需要6~7个月,造成的经济损失将是相当巨大的。为此,采取现场挖补方式进行修理,本着“本质安全、符合使用”原则,实现短期修复、短期使用、监控使用,同时进行整体筒节更换方案的操作。挖补方案是否可行取决于受损炉体材料的劣化程度,通过现场取样、检测、实验室试验等材料失效分析结果显示,该设备材料劣化程度及部位尚属可控状况(见图1),最终决定采取挖补方式进行修理,其原则是保证施工过程中的质量控制、投用后的安全和可控期间内的低负荷运行。
2 不确定因素及修复难度
1)根据提供的现场照片及实地观察情况,超温变形部位靠近倒“Y”型环锻,且在环锻边缘筒体也观察到....