0 前言
宁夏开元丰友化工有限公司(以下简称丰友公司)原设计产能为40 kt/a合成氨、60 kt/a尿素,经不断扩建改造,目前已达到140 kt/a合成氨、24 kt/a尿素、10 kt/a甲醇的生产能力。造气工段现有12台φ2650 mm固定层间歇式煤气炉,选用“四炉一锅一塔”工艺,原采用“三高一低”(即高风压、高炭层、高发气量、低消耗)操作方式,烧优质宁夏块煤。2010年初,为降低生产成本,开始进行纯烧煤球的试烧工作。
1 试烧期间工艺调整
试烧前,制定了纯烧煤球方案,试烧按照该方案进行。第1~4阶段均采用手动加煤,第5阶段待炉况稳定后采用自动加煤。
1.1 第1阶段
2010年3月12日,选择炉况稳定的8#煤气炉试烧,循环时间与其他掺烧煤球的9台煤气炉循环时间相同,维持在130s。这主要是考虑各炉的吹风排队,避免系统各炉出现抢风和抢汽现象,从而降低单炉产气量;改变原纯烧小粒煤和纯烧煤球的调节思路,降低煤气炉的负荷,风量控制在18000 m3/h(Z41H-1.6 DN700风量调节阀控制在15扣),空层控制在1.2m,上吹蒸汽量7.0t/h(ZA1H-1.6 DN300上吹蒸汽阀控制在14扣),下吹蒸汽量6.0 t/h(Z41H-1.6 DN300下吹蒸汽阀控制在1....