多喷嘴对置式水煤浆气化装置运行初期出现的问题及解决措施
作者/来源:杨 路(新能凤凰<滕州>能源有限公司,山东 滕州 277527)小氮肥 日期: 2014-01-23 点击率:1680
0 前言
新能凤凰(滕州)能源有限公司一期甲醇装置(2009年12月投产)和二期甲醇装置(2012年3月投产)的生产能力均为360kt/a,采用多喷嘴对置式水煤浆加压气化工艺,单炉投煤量为1500t/d,气化炉设计运行压力为6.5MPa。2012年4月5日,一期和二期甲醇装置实现满负荷运行。
1 运行初期出现的问题
1.1 煤质波动
装置运行初期,由于煤质波动,气化炉烧嘴运行周期仅20d,气化炉排出的灰渣变化较大,有时细灰量比较多,有时大块渣量较多,大块渣上还有许多小孔,为典型的结晶渣。由于此期间进行了多次熔渣操作,耐火材料损耗严重,耐火砖减薄速度很快。经停车后测量,磨蚀速度是正常运行的2~3倍,拱顶砖也有部分损坏,托砖板处耐火砖也磨蚀严重。停车后进行了部分修补。
煤质稳定后,耐火砖减薄速度明显减慢。每次停炉检修时进行测量,各处耐火砖磨蚀正常。其中一期甲醇装置的A气化炉耐火砖使用寿命超过10000h,目前A气化炉满负荷平稳运行。计划停车后,对A气化炉耐火砖进行全面更换。同时,渣样较好,其中残碳量为3%~5%(质量分数)。
2.2 灰水浊度波动大
由于开车初期煤质波动大,致使黑水中固悬浮物的含量和种类等都变化较大,使得原有TS-C3有机絮凝剂的絮凝效果变差,絮凝沉降后的灰水浊度波动较大,平均由原50~70mg/L增大至150~250mg/L,甚至达到1000mg/L。2012年5月22日至24日,添加不同絮凝剂试验分析结果如表1所....