作者/来源:王 鼎,李 辉,刘丽娜,秦 超(陕西延长中煤榆林能源化工有限公司,陕西 靖边 718500) 日期: 2014-03-06 点击率:1639
摘 要:通过对多元料浆气化装置中A、C气化炉运行情况的对比,找出影响有效气(CO+H2)含量的主要因素是烧嘴结构和煤浆浓度,提出调整烧嘴喷口尺寸改变中心氧量、烧嘴压差的改进措施,提高工艺气中有效气含量。
关键词:有效气;烧嘴压差;氧煤比;煤浆浓度
1 工艺概况
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司年产600kt/a煤制甲醇项目气化装置采用西北化工研究院多元料浆气化技术,设计两开一备共3套(A、C炉开,B炉备),气化压力6.5MPa,装置于2011年10月首次投料,经过半年试车至今运行正常。
2012年6月18至6月28日,A、C气化炉满负荷运行平稳,投煤浆量均为90m3/h,在相同运行时间下,A炉有效气(CO+H2)含量明显高于C炉(见表1),其中,CH4含量变化不大,H2含量C炉稍高于A炉,说明影响有效气含量主要是CO含量波动引起的。
通过对2套气化炉10d内的主要运行数据记录,从气化炉温度、氧煤比、中心氧量、烧嘴压差、煤浆浓度、氧气量等工艺条件对比分析,期望找到影响有效气含量的主要原因。
2 工艺条件分析
2.1 氧煤比、炉温
图1为2012年6月18至6月28日A、C炉氧煤比多次记录平均值。从图中可以看出,C炉氧煤比较A炉高一些,这与C炉总氧气量高有关,但是两炉氧煤比变化趋势一致,这与空分系统每日提供的总氧气量、氧气纯度有关。许多实验研究数据表明,当氧煤比增加到一定值后,碳转化率不再变化;随着氧....