摘 要:中国石化齐鲁分公司煤制气装置在2013年春季进行了首次全面大检修,介绍检修的主要项目,检修过程发现和解决问题对策,通过精心准备操作,实现了“事故为零、排放为零、开车1次成功”的检修目标。
关键词:煤制气装置;大检修;改造;排放为零
中国石化齐鲁分公司(简称齐鲁)煤制气装置包括气化和净化两大系统,气化系统采用美国GE公司水煤浆加压气化技术,3台φ2800mm气化炉,3套四级闪蒸系统,两开一备,压力6.5MPa,投煤量1600t/d,有效气(CO+H2)产量100000m3/h。净化系统包括一氧化碳变换、低温甲醇洗酸性气体脱除、甲烷化和冰机等几个主要工艺单元,主要生产羰基合成气和氢气。装置于2006年9月开工建设,2008年10月24日第一次开工投料。
2013年4月8日到5月11日,齐鲁煤制气装置进行了为期33d的装置大检修,这是气体联合装置自2008年10月24日建成开车以来第一次真正进行全系统的大检修,解决了连续运行4年多暴露出的许多问题,为下一个长周期运行奠定了良好的基础。
1 大检修总体情况
大检修从第一台气化炉停车到第一台气化炉开车,用时33d,从第一台气化炉开车到合格氢气外送用时1d。整个大修过程中没有发生安全环保事故,检修项目质量控制良好,所有检修单元均按照时间控制点提前或正点交付生产,一次开车成功,圆满完成了大检修的任务。各单元检修用时和检修项目统计分别见表1和表2。
2 主要检修项目
2.1 煤浆槽搅拌器整体更换
更换电机、减速机、轴、浆叶、轴承及油封。齐鲁煤制气装置所用煤浆搅拌器是美国通用莱宁公司生产,这是自2008年10月投用以来首次全部更换,从换下的浆叶磨损情况来看,使用情况正常(图1),前部装有耐磨层的部位磨损较严重,但其寿命仍可维持一个周期运行。
在清理煤浆槽时,在底部发现有破碎的筛条(图2),是磨煤机出口滚筒筛破损后随煤浆一起进入煤浆槽的,如果进入高压煤浆泵或气化炉烧嘴,容易造成设备损坏或烧嘴堵塞偏烧等恶性事故。为了避免这种情况再度发生,现在已将磨煤机出口滚筒筛改为整体冲压式。
2.2 新增1台烧嘴冷却水泵
原烧嘴冷却水泵为一开一备运行模式,在运行期间1台烧嘴冷却水泵故障检修时,易发生因烧嘴冷却水泵再次故障而造成的系统停车。本次大检修新增1台烧嘴冷却水泵,运行模....