煤气化是传统的煤化工产业生产过程,随着社会经济的不断发展,将进一步得到发展。山西阳煤丰喜集团临猗分公司(以下简称临猗分公司)共有4台气化炉,其中 3台为德士古气化炉、 1台为水冷壁气化炉,平时 3开 1备。在气化压力3.8MPa 条件下,制得的煤气中有效气( CO+H2 )体积分数≥80.7%,碳转化率达 98.0%,喷嘴使用寿命超过6个月;含渣黑水经能量回收、渣水分离后,大部分循环使用,少量排放的废水中没有挥发性有机物,微量金属的浓度也很低,经污水处理厂生化处理即可达到环保排放标准,基本达到三废零排放,经济和环境效益显著。但是在运行中仍然存在一些问题,针对这些问题进行几次小改小革,实现了安全稳定生产。
1 密封水系统改造
气化系统所需的密封水由密封水泵供给,增加水冷壁气化炉系统以后,密封水用量增大,原来的密封水泵不能满足生产需要,于是对气化密封水系统进行了改造。将锅炉给水用作密封水,原来密封水泵改作备用泵。
1.1 存在问题
改造前密封水泵、高压水泵压力见表1 。
由表1可见,高压灰水泵出口压力不尽相同,虽然都低于密封水泵出口压力,但都高于密封水进高压灰水泵处的压力,说明密封水无法进入高压灰水泵,失去了冲洗高压灰水泵密封垫的作用,大大缩短了高压灰水泵密封垫的使用寿命。特别是由于4# 高压灰水泵距离密封水泵较远,表压更低,曾出现过因密封垫损坏而停车现象。
1.2 改造措施
将7.5MPa锅炉给水引至气化系统作密封水,原密封水泵改作备用泵,如果锅炉给水出现故障,密封水泵自启动,保证密封水不断水。正常生产中,应....