[摘要]分析100 kt/a合成氨装置φ3 000 mm间歇式UGI型煤气炉生产中存在的问题,采取改变蒸汽压力调节方式、提高入炉蒸汽温度、改变加焦机的加焦方式、煤气炉定风制气等优化措施后,取得了良好的效果。
[关键词] 煤气发生炉;技术改造;数显表;过热蒸汽;吹风加焦;定风制气
[中图分类号] TQ 546[文献标志码] B[文章编号]1004-9932(2015)04-0011-02
我公司100 kt/a合成氨装置气化系统采用φ3 000 mm间歇式UGI型煤气炉,气化原料为焦炭。气化是合成氨生产的源头工序,承担着向合成氨厂提供半水煤气的任务,原焦消耗成本占合成氨生产成本的68%左右,气化成本的高低直接关系到合成氨生产的效益。我公司3 000 mm固定床煤气发生炉生产中存在的问题主要是气化剂波动较大,导致气化层波动,造成灰渣中残炭高,焦耗高,因此,稳定供应气化剂是造气生产的重点工作。同时,我公司采用传统的加焦方式,在下吹阶段加焦,也导致焦耗升高,煤气发生炉的焦耗水平与全国先进的厂家相比还有一定的距离,生产成本较高。因此,煤气化技术创新项目的研究和实施具有必要性和重要性。
1 原因分析
我公司φ3 000 mm间歇式固定床煤气发生炉的蒸汽调节采用寻优机调节系统控制,存在调节滞后时间长的问题....