[摘要]为解决合成氨生产成本高的问题,安化公司决定在间歇式UGI型煤气发生炉中试烧高硫煤,循序渐进由1台炉掺烧高硫煤扩展到3台炉掺烧高硫煤,并通过优化调整解决了脱硫负荷增加的问题。掺烧高硫煤后,系统能保持长周期、高负荷运行,带来了良好的效益。
[关键词] 合成氨系统;煤气炉;高硫煤;掺烧;脱硫;运行情况
[中图分类号] TQ 113.24+1[文献标志码] B[文章编号] 1004-9932(2016)02-0034-03
河南能源化工集团安化公司造气系统采用间歇式UGI型煤气发生炉,是第二套合成氨系统即180 kt/a氨醇改造工程的配套装置。气化原料采用无烟块煤(低硫煤),原料煤成本占合成氨系统生产成本的60%左右。当前市场形势严峻,为降低合成氨生产成本,提高效益,公司考虑掺烧高硫煤。高硫煤属于小粒煤,掺烧后单炉耗煤量略有增加,但因其成本较中小块低硫无烟煤低,掺烧后综合效益会提高,只是掺烧高硫煤将影响后系统的安全、稳定运行,因此必须制定严格的脱硫系统控制方案。通过广泛的考察后,公司于2015年4月6日开始在1台煤气炉中进行试烧;2015年4月18日试烧增加到2台炉;至2015年5月30日,成功在3台炉中实现试烧。目前已正式开始掺烧高硫煤,取得了良好的效果。现总结如下。
1 工艺与设备情况简介
1.1 工艺流程
进厂原料煤通过备煤车间皮带输送至造气系统煤气炉,在高温常压下,炭与水蒸气发生反应生成半水煤气,半水煤气通过常压脱硫(栲胶脱硫)、气柜、电除尘送至净化系统变换工序;合成氨系统2010年经过扩能改造,采用低压醇烃化工艺....