[摘要]针对海油华鹤GE水煤气化装置气化炉氧气流量调节不灵活、氧气炉头压力高、氧气流量无法加大限制气化炉生产能力的问题,通过对工艺烧嘴外环氧环隙尺寸进行改进,使气化炉操作负荷弹性加大,气化炉炉壁高温区下移,在稳定生产的前提下,提高了产能,创造了可观的经济效益。
[关键词]GE水煤浆气化装置; 气化炉; 工艺烧嘴; 外环氧环隙尺寸; 改进
[中图分类号]TQ 545 [文献标志码] B [文章编号]1004-9932(2016)04-0030-02
中海石油华鹤煤化有限公司(简称“海油华鹤”)300 kt/a合成氨、520 kt/a大颗粒尿素项目是中国海油第一套煤化工示范项目。其气化工艺采用美国GE水煤浆加压气化,共3台气化炉,两开一备;双炉投煤量(干基)1 376 t/d,有效气(CO+H2)产量2.159×106 m3/d;气化压力6.5 MPa,灰水处理采用四级闪蒸技术。
水煤浆加压气化过程中,石灰石添加量占原料煤总量的3%,操作上实行精细化管理,制定了烧嘴检维修台帐,并根据其检修情况科学制定气化炉运行周期;规定烧嘴头部端面加工2次后必须更换,对烧嘴维修不断提高要求,烧嘴的使用寿命均在60 d以上。气化装置开车运行1 a来,未出现过计划运行周期内烧嘴冷却水盘管与夹套破裂的事故。但开车以来气化炉氧气流量调节不灵活,气化炉满负荷运行时,氧气炉头压力高达8.5 MPa,氧气调节阀开度达85%氧气流....