[摘要]针对HT-L炉试烧晋城无烟煤出现的氧气消耗量大、有效气含量达不到盈利标准、炉温高且炉内盘管易烧穿、灰渣含碳量高、渣水系统结垢堵塞严重等不良现象,从耐火层厚度、激冷水水质、渣水循环等方面综合论证,提出HT-L炉的技改思路,以解决晋城无烟煤与HT-L炉不匹配的难题。
[关键词] HT-L炉;晋城无烟煤;耐火层冷却水盘管;二次补氧环;温度逐级传递; 渣水闭路大循环
[中图分类号] TQ 546[文献标志码] B[文章编号] 1004-9932(2015)06-0035-02
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司(简称河南晋开集团)二分公司HT-L煤制气项目2010年4月破土动工,2012年10月19日开车成功,投用神木煤,并掺入部分高硫煤。HT-L炉是气化无烟末煤的理想炉型,主要适合烧新疆、神木等低灰熔点、高热值烟煤,而晋城无烟煤硬度强、可磨性差、灰熔点高(在1 500 ℃以上),运行中出现煤耗大、运行成本高的问题。2014年4月29日—5月17日,HT-L炉试烧晋城无烟煤出现了以下不良现象:氧气消耗量大,有效气含量达不到盈利标准,炉温高且炉内盘管易烧穿,灰渣含碳量高,渣水系统结垢堵塞严重。对此,从耐火层厚度、激冷水水质、渣水循环等方面综合论证,提出HT-L炉技改思路,以解决晋城无烟煤与HT-L炉不匹配的难题,实现HT-L炉原料煤本土化。
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