[摘要]四喷嘴气化装置气化炉烘炉过程中,炉温达到700 ℃以上时气化炉频繁出现回火现象,结合控制数据得出气化炉回火原因为锁斗上部堵塞、渣口堵塞、抽引大阀处灰沉降、蒸汽消音器和其他设备内介质窜入等,为此,重新制定了工艺操作要求,有计划地对影响烘炉的部件、部位进行拆检,并加大对影响烘炉的其他指标的监控力度,消除了气化炉的回火现象,保证了气化炉的成功投料。
[关键词] 气化炉;烘炉;回火;锁斗堵塞;渣口堵塞;灰沉降;预防措施
[中图分类号] TQ 546.8[文献标志码] B[文章编号] 1004-9932(2016)03-0028-03
兖矿鲁南化工有限公司四喷嘴气化装置2005年7月成功投料,经过几年的优化和改造,气化炉稳定运行周期已经达到世界先进水平,但开车前准备阶段,尤其是气化炉烘炉时,气化炉频繁出现回火现象,且回火一般发生在烘炉温度达到700 ℃以上时,危险性较大,对安全生产和开工效率造成了一定的影响。为此,通过对气化炉回火的原因进行分析,探索出了可操作性强的应对措施,最终保证了气化炉的成功投料。
1 气化炉烘炉的作用和烘炉流程介绍
1.1 烘炉的作用
在四喷嘴气化炉工艺中,为了提高气化效率,防止热量散失,同时保护气化炉壳体不受燃烧室内高温物料的直接作用,气化炉炉壁内侧设计砌筑3层耐火砖,耐火砖在干燥状态下可长期存放,砌筑的气化炉耐火砖使用耐火泥进行粘结,并且拱顶和锥底有厚厚的浇注料,通过耐火泥的粘结将炉内耐火砖组成一个整体。
气化炉3层耐火砖由外向内分别是氧化铝空心砖、铬刚玉砖、铬铝锆砖,其理化指标见表....