安徽晋煤中能化工股份有限公司(以下简称中能公司)第 1 台三废混燃炉于 2010年安装投产,蒸汽压力为5.29MPa,蒸汽温度450℃,负荷为60t/h,其中60%的负荷由回收造气吹风气、合成废气、脱碳废气生产,另外40% 的负荷由回收造气炉渣以及造气煤末生产。为了淘汰落后产能,2012年又拆除2台35t/h的链条锅炉,新建了1台60t/h的三废混燃炉。目前,第 3 台三废混燃炉项目已完成项目论证,该项目正在有序推进。中能公司第1台三废混燃炉初始点火和运行时存在很多问题,通过实践和探索,改进了点火及运行方式,目前2台三废混燃炉运行情况良好。
1 三废混燃炉点火、扬火方式改进与节能
1.1 点火改进措施
三废混燃炉原设计 采用固定床床上木炭点火,但由于三废混燃炉炉膛面积大,此种点火方式劳动强度大、成功率低、点火时间长,且起火时升温速率快,不利于延长锅炉使用寿命。鉴于此,将点火方式改为流化态床下点火,并自行加工2台点火器,配2 支油枪,单支油枪喷油量 450L/h。由于燃烧的燃料为造气炉渣和无烟煤末的混煤,其热值约在 11 723.6kJ/kg,挥发分含量<5%(质量分数),着火点在600℃左右,故三废混燃炉点火2.5~3.0h后,料层温度升至450 ℃,若再将料层温度升至混煤的燃点550~600 ℃则比较困难,至少需再投油枪2h,多烧2t柴油,有时还很难 引 燃 混 煤,勉 强 投 煤 极 易 造 成 床 温 达 到650 ℃前着火不及时,而当床温升至850 ℃后发....