[摘要] 河南能源化工集团安化公司8台φ2 650 mm煤气炉于2012年12月底由制取半水煤气送合成氨系统改为制取水煤气送乙二醇系统后,随着工艺的改变,出现送乙二醇系统原料气中N2含量较高的问题,导致原料气中有效气体(CO+H2)含量降低、变换产品气水煤气消耗升高、设备检修频繁,制定一系列优化改进措施并实施后,取得了良好的效果,带来了可观的效益。
[关键词] 煤气炉;问题;原因分析;炉顶取气管线;管线材质;布料系统;优化改进
[中图分类号] TQ 545 [文献标志码] B [文章编号] 1004-9932(2017)03-0019-03
0 引言
河南能源化工集团安化公司造气系统以无烟块煤为原料,采用间歇式UGI型煤气炉生产水煤气及半水煤气,共有煤气炉46台,分别为φ3 600 mm煤气炉6台、φ2 800 mm煤气炉32台、φ2 650 mm煤气炉 8台(2010年进行了炉顶取气改造)。随着新装置的投运和生产工艺的不断优化改进,至2012年12月底需有24台煤气炉生产的水煤气送往安阳永金公司200 kt/a乙二醇系统作为原料气,其中16台φ2 800 mm煤气炉为配套新增设备,8台φ2 650 mm煤气炉于2012年12月底由制取半水煤气送合成氨系统改为制取水煤气送乙二醇系统。但装置投运后,出现了水煤气中N2含量远远超出控制指标而影响后工序消耗的问题,且存在放空及环境污染问题,煤气炉上行管线及布料器的检修也很频繁。为解决这些问题,公司于2015年8月决定对8台φ2 650 mm煤气炉逐台进行技改。
1 工艺与设备概况
1.1 工艺流程
在水煤气的生产过程中,燃料在煤气炉内的气化反应分为吹风、上吹制气、下吹制气、二次上吹制气、空气....