[摘要] 某公司2016年10月份由于原料煤煤质波动且灰分高达16.6%、灰熔点高达1 480 ℃,5台在运6.5 MPa水煤浆气化炉同时出现严重堵渣现象,2#、3#、4#气化炉被迫停车,气化炉炉砖冲刷损毁严重,气化炉激冷环与下降管烧坏。分析气化炉渣口堵塞的原因,提出通过监测气化炉表面热偶温度、渣口压差、粗煤气组分、捞渣机工况、主氧阀开度等判断气化炉渣口堵塞的状况及需采取的预防措施,以保证气化炉的安全、稳定、长周期运行。
[关键词] 水煤浆气化炉;煤质波动;渣口堵塞;预防措施;气化炉表面热偶温度;渣口压差;粗煤气组分;捞渣机工况
[中图分类号] TQ546[文献标志码] B[文章编号] 1004-9932(2018)04-0005-03
水煤浆加压气化是原料水煤浆与氧气进行高温高压反应的过程,生成以CO和H2为主要成分的粗煤气和煤炭燃烧残余的灰渣。水煤浆加压气化炉采取液态熔融排渣,气固产物并行通过燃烧室下部的激冷室,气体产物经降温、除尘后送至下游工序进行净化处理;系统产生的黑水送入四级闪蒸系统和沉降系统处理,以利回收热量、灰水再生及循环使用。生产中,原料煤的质量是决定气化炉能否长周期运行的一个重要因素。我国不少煤化工项目因在设计时对煤质把握不准,对原料煤的重要性认识不足,在气化技术的选择、设计等环节忽略了煤质对气化炉运行状态的影响[1],导致项目投产后频繁出现一些影响气化系统安、稳、长、满、优运行的问题。
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