中国石油乌鲁木齐石化公司化肥厂一合成装置的空气压缩机组(简称空压机)和氮气压缩机组 (简称氮压机)是全装置的2台关键设备,空压机汽轮机为抽气冷凝式,10.0MPa蒸汽为驱动蒸汽,做功后抽出部分3.8MPa的蒸汽补入中压蒸汽管网,部分蒸汽做功后经过主冷凝器冷却后蒸汽冷凝液送入冷凝液管网。氮压机汽轮机为蒸汽冷凝式,3.8MPa蒸汽为驱动蒸汽,做功后经过主冷凝器冷却后蒸汽冷凝液送入冷凝液管网。
进入2008年夏季以来,由于受循环冷却水 (以下简称冷却水)侧机械杂质和粘泥的影响,2台压缩机的主冷凝器换热器管侧皆出现了堵塞严重、换热效果明显下降的现象,从而造成了机组汽轮机的排气压力上升,主冷器的真空下降,汽轮机的负荷加重,效率下降。
2008年4月到6月,氮压机的真空由初期的-0.067MPa逐步下降到-0.040MPa,空压机真空由初期-0.071MPa,逐步下降到-0.057MPa。其中以氮压机的真空对装置的影响最大,全装置被迫减负荷运行。
在此期间,曾经先后采取了向氮压机主冷凝器抽气器补充3.8MPa蒸汽、增加一组辅助抽气器,以提高抽气器的抽气效果;在循环水中加入粘泥剥离剂来改善冷却水水....